黔東電廠鍋爐采用鄭州鍋爐廠引進福斯特惠勒公司技術設計制造,型號DG2029/17.45- Ⅱ3,型式:亞臨界壓力,一次中間再熱的自然循環(huán)鍋爐,雙拱形單爐膛,W型火焰燃燒方式。兩臺機組分別于20015、20016年投產(chǎn)。投產(chǎn)以來結焦嚴重,為此,該廠自2012年開始使用DC-1000液體除焦劑對#1、2爐進行除焦。
除焦的必要性該廠鍋爐因采用W型火焰燃燒方式,導致爐膛火焰中心達1600℃以上,適應煤種為無煙煤。但自投產(chǎn)以來一直燃用嚴重偏離設計的煙煤,且為高硫、高灰分煤種。
因此兩臺爐自投產(chǎn)以來結焦嚴重,運行一周左右即能在爐膛產(chǎn)生大量的爐焦。后鍋爐經(jīng)廠家計算試驗性的減少部分衛(wèi)燃帶后結焦嚴重稍微減輕,但隨之而來的是再熱汽溫偏低。#1爐衛(wèi)燃帶未進行改造鍋爐結焦嚴重,隨之而來的是頻繁落焦問題。落焦對鍋爐燃燒產(chǎn)生很大的擾動,造成鍋爐燃燒不穩(wěn),甚至造成鍋爐滅火、機組跳閘,嚴重影響機組安全運行。2010年以來,因爐膛落焦 #1鍋爐發(fā)生數(shù)次因垮大焦導致燃燒不穩(wěn),被迫投油穩(wěn)燃;更嚴重的造成一次鍋爐滅火,多次因大焦導致?lián)圃鼨C鏈條卡澀,降負荷處理鏈條斷鏈時間長達12小時,嚴重影響鍋爐運行安全。由于結焦嚴重,鍋爐受熱面?zhèn)鳠嵝Ч艿胶艽笥绊憽?/p>
一方面,造成爐膛出口區(qū)域煙氣溫度偏高,受熱面管束易超溫而縮短使用壽命,同時使鍋爐減溫水超量增大,降低機組效率;另一方面,造成鍋爐排煙溫度嚴重偏高排煙設計值為120℃,而實際運行中,排煙溫度高達 140~150℃,比設計值高20~30℃,從而使鍋爐排煙熱損失增大,嚴重影響機組經(jīng)濟運行。鍋爐熄火造成機組跳閘,將對電網(wǎng)造成較大沖擊,影響到社會效益。機組效率降低造成發(fā)電煤耗上升,意味著能源消耗上升,煙氣、灰、渣排放量上升,對資源及環(huán)境保護造成不利影響。此外,機組跳閘后恢復過程中須投用助燃油,也會加大資源消耗。
鍋股份是專業(yè)的鍋爐制造廠家,專業(yè)制造鍋爐70年。
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